1、我廠(chǎng)用A-O法處理含有氨氮的污水,以前運行正常,最近經(jīng)常在回流沉淀池出現污泥厭氧反硝化,引起污泥上浮現象,污泥流失,影響出水水質(zhì)。如何解剖?
答:解決辦法:(1)控制好反硝化條件,盡可能去除硝酸氮;(2)增加沉淀池的出泥量,以降低沉淀池的污泥層高度,使污泥在泥層的停留時(shí)間減少,可防止污泥缺氧;(3)條件允許的話(huà)(不影響缺氧區的缺氧環(huán)境)盡可能增加好氧區的溶解氧,使進(jìn)入沉淀池的污泥不缺氧。上述第一條是為了使進(jìn)入沉淀池的硝酸氮大大減少,不會(huì )發(fā)生嚴重的反硝化,后二條措施是即使有大量硝酸氮進(jìn)沉淀池,但由于不缺氧也就不易發(fā)生反硝化。
2、目前我廠(chǎng)處理規模為4萬(wàn)噸/日,有兩個(gè)濃縮池,設計污泥量為5600kgDS/d,污泥負荷為50kgDS/m2?d。但因施工造成兩個(gè)池的進(jìn)泥和出泥不平衡且極不容易調整。經(jīng)常造成一池污泥過(guò)多發(fā)生厭氧并導致濃縮機負荷過(guò)高燒壞電機。
前段時(shí)間,在一個(gè)濃縮池故障不能及時(shí)排除的情況下,采用單池運行,污泥量在4000kgDS/d左右,污泥負荷為61kgDS/m2?d。在此負荷下運行,該池沒(méi)有出現因負荷過(guò)高而導致濃縮機故障。單池運行比雙池運行管理簡(jiǎn)單且出泥穩定。試問(wèn),濃縮池的最高負荷可達多少。最佳的范圍又是多少?
答:是管理不當造成的,二池的進(jìn)泥量可以通過(guò)進(jìn)泥閥調節的,如果象你所說(shuō)的因施工問(wèn)題二池進(jìn)泥量不能調節,那濃縮池的出泥量總可以調節吧,進(jìn)泥量大,又不能關(guān)小,就要增加出泥量,把出泥調節閘門(mén)開(kāi)大,使池內污泥層下降,這樣可減少濃縮污泥在池內的停留時(shí)間,以防污泥發(fā)酵。濃縮池還可以交替運行,運行管理中的調節手段是多方面的。至于濃縮池的負荷等與污泥含水率、性質(zhì)等有關(guān),各廠(chǎng)的情況都不同的。
3、MLSS可用懸浮物的方法測定嗎?
答:MLSS只是很粗略地表示污泥中微生物量的多少,當然不能用懸浮物的方法測定,因為MLSS包括固定固體和揮發(fā)固體二類(lèi),固定固體是無(wú)機物,揮發(fā)固體是有機物+微生物,如果用懸浮物的方法測定。一些溶解性的有機物和游離細菌就流失了。
4、在運行過(guò)程中,氧化溝表面有一層厚厚的污泥堆積,粒徑約1mm左右的污泥顆粒泛黃色,時(shí)常會(huì )造成二沉池大量飄泥,污泥返白,有絮體隨出水一同流出,SV30迅速下降,處理效果喪失,堆積污泥減薄消除。周而復始,請問(wèn)其成因和控制措施。
答:說(shuō)明污泥已失去活性,使ESS增加。有二種可能:一是污泥自身氧化;二是污泥中毒。從你所描述的現象看,前者的可能性大,可測定一下比耗氧速率,即內源耗氧速率與基質(zhì)耗氧速率之比來(lái)確定,針對性采取措施。
5、AB法A段如何控制?是從一沉池以等同的流量給A段連續回流嗎?SV30應控制在多少?是5%-10%嗎?
答:A段的回流比應該大一些,但也不能使污泥在一沉池的停留時(shí)間太短,雖然A段主要是吸附為主,但也有一定的生物降解作用的,生物降解大多在沉淀池內進(jìn)行,只有將吸附在污泥表面的有機物降解,才能恢復吸附能力。應該用MLSS來(lái)控制,在污泥沉降性能穩定時(shí)也可用SV30,要根據實(shí)際情況定,沉降比5%-10%太低。
6、如果一家污水廠(chǎng)運行一兩年處理效果沒(méi)達到較佳狀態(tài),那是不是應該考慮重新培菌(換泥)?換泥跟開(kāi)始時(shí)的培菌有什么不一樣呢?
答:不用換!如果運行條件不變,換了也會(huì )一樣的,即使你用優(yōu)勢菌種投加也沒(méi)用,只能維持一段時(shí)間,重要的是控制好運行條件,如果是設計上的的問(wèn)題要及時(shí)整改。
7、我調試的是工業(yè)廢水。工藝為水解+厭氧+好氧池1+好氧池2+沉淀。由于安裝問(wèn)題,曝氣池布氣不均勻(圓形曝氣頭曝氣),每個(gè)曝氣器處,均有一個(gè)類(lèi)似噴泉上下翻滾(直徑1m左右),曝氣不均,對處理效果有多大影響?還發(fā)現曝氣區填料掛膜較少,鏡檢有大的后生動(dòng)物,沒(méi)有發(fā)現其它生物,填料生物膜表面為淡黃色,曝氣區外的生物膜厚達3cm,能給我解示一下嗎?
答:你所說(shuō)的情況不能說(shuō)是曝氣不均,是正?,F象。還有你說(shuō)生物膜不多,不知是多少?如生物膜把填料基本覆蓋就很好了,至于說(shuō)曝氣區外的生物膜厚達3cm就是嚴重結球了,要采取措施,如用大氣量沖刷和厭氧脫膜等措施。
8、請問(wèn)有關(guān)接觸氧化池的下例問(wèn)題。
(1)接觸氧化池在放空時(shí),填料上污泥能存活多少時(shí)間?
(2)當接觸氧化池處理能力下降時(shí),要不要投加營(yíng)養?
(3)對于泡沫,加煤油消泡你認為有效嗎,若有效通常要加多少?
答:三個(gè)問(wèn)題回答如下:
(1)接觸氧化池放空后并不是生物膜污泥能存活多長(cháng)的問(wèn)題,而是要避免軟性填料曬干而板結,板結后再浸放水中就很難再伸展開(kāi),要防止這樣的情況出現;
(2)接觸氧化池處理能力的下降應從多因素考慮,其中生物膜的厚度控制很重要,膜太厚會(huì )嚴重影響處理能力,還要注意池放空時(shí)只能緩緩放,否則掛有大量生物膜的軟性填料架會(huì )倒塌或變形;
(3)化學(xué)性泡沫用水噴淋較有效(不能直接用水沖),我不贊同用煤油之類(lèi)的方法消泡。
9、本廠(chǎng)近一周的進(jìn)水、出水及生化池各數據平均如下:
進(jìn)水:BOD:253;COD:810;PH:7.9;SS:286;色度:32倍;氨氮:28;總氮:64;總磷:6.0;
出水:BOD:4.8;COD:74;PH:8.1;SS:12;色度:8倍;氨氮:7.6;總氮:22.8;總磷:1.02;
生化池:MLSS:4200;MLVSS:2340;SV%:47.2;污泥指數:118.9;泥齡是35天。
采用的是改良型活性污泥法處理工藝,目前的進(jìn)水大約只有2.5萬(wàn)噸/天(設計是5萬(wàn)噸),80%以上是工業(yè)廢水,另有少量高濃度的垃圾滲濾液。工藝流程是曝氣沉砂池-后生化池-后二沉池,沒(méi)有設置接觸池與水解池。生化池是鼓風(fēng)機供氣,深水轉碟曝氣,連續進(jìn)水時(shí)溶解氧達不到1mg/L,停止進(jìn)水后溶解氧緩慢上升至4-5mg/L左右。進(jìn)水的嚴重超標及構筑物的缺陷,導致了生化池的負荷很高,且污泥濃縮池很小(180立方),有相當部分剩余污泥重回到進(jìn)水泵房去。
現在碰到的問(wèn)題是:(1)二沉池在進(jìn)水后經(jīng)常發(fā)現有活性污泥懸浮顆粒,是靜沉時(shí)間不足還是難以沉淀?
(2)三個(gè)二沉池均發(fā)現聚集的紅蟲(chóng)(水蚤),水蚤好像是處理水質(zhì)好的表現,是不是因為污泥濃度高導致大量繁殖?
(3)二沉池有時(shí)發(fā)現有薄薄的一層飄泥,是不是污泥的沉降性能很差,生化池曝氣不足?還是污泥回流不及時(shí)?
(4)二沉池三角堰板上容易青苔或是藻類(lèi)滋生,有什么方法克服?
(5)我認為污泥已老化嚴重,要將MLSS控低為3000-3500之間或更低些,增加剩余污泥排放量,降低泥齡,這樣生化池的耐沖擊會(huì )不會(huì )下降?出水水質(zhì)會(huì )不會(huì )上揚?
答:污泥是有些老化,但不算很?chē)乐?,泥齡已達35天,按此推算,污泥負荷不到0.03??刂颇壳拔勰酀舛鹊?/3就足夠了,應該逐漸減少污泥濃度,水蚤對出水沒(méi)影響,分析取樣時(shí)不要取到水蚤。還要注意沉淀池泥層控制,二沉池三角堰板上青苔和藻類(lèi)只能人工清除。
10、我們是石油化工廢水兩級生化處理,一級是圓形完全混合式曝氣池,二級是推流曝氣池,一級DO0.2mg/L,二級DO5.0mg/L。這段時(shí)間一級生化進(jìn)水PH8.0,出水6.5,二級生化后PH5.78,超出指標6-9的范圍,這是怎么回事?
答:一級DO低很正常,因為污泥負荷高,一級pH下降的原因可能是負荷太高發(fā)生酸化,二級出水pH下降可能是硝化反應消耗堿度造成的。因為你介紹得太簡(jiǎn)單,我也只能簡(jiǎn)單分析和推斷
11、氨氮的去除,除了要有充足的碳原和足夠長(cháng)的污泥齡和保證足夠的回流,回流是回流好氧池出水還是二沉池底部回流?我現在調試氨綸廢水,原來(lái)設計回流好氧池出水,可實(shí)際上是,若回流量達一倍時(shí),就不能保證前邊缺氧池的厭氧環(huán)境,我師傅說(shuō)好氧池溶解氧控制在1mg/L左右會(huì )好些,這樣說(shuō)是否對?
答:根據你介紹的應該是前置反硝化,需回流好氧池的出水和二沉池污泥。你說(shuō)若回流量達一倍時(shí),就不能保證前邊的缺氧池的厭氧環(huán)境的話(huà)不妥,缺氧區不等于厭氧,DO小于0.5mg/L就可。你師傅說(shuō)好氧池溶解氧控制在1mg/L左右也是有道理的,這樣可防止缺氧區DO大于0.5mg/L。
如果好氧區DO在1左右,出水回流量在一倍時(shí),缺氧區DO仍大于0.5mg/L時(shí),不能再降低好氧區的溶解氧,也不要隨意減少出水回流量(進(jìn)入缺氧區的硝酸氮會(huì )少),此時(shí)可在不影響二沉池泥水分離效果的前提下,減少二沉池出泥量,將池內污泥層升高,使污泥在二沉池內的停留時(shí)間增加,使之處于缺陷氧或無(wú)氧狀態(tài),這樣也有利于避免缺氧區DO上升。
二沉池出泥量減少不會(huì )影響回流至反應池的污泥量,因為在二沉池內泥層升高的情況下,污泥在泥層中的濃縮時(shí)間長(cháng)了,這種情況下出泥量減少了但出泥的濃度提高了。如果是接觸氧化工藝,出水要回流,污泥就不回流了。我不贊成用前置反硝化。因為出水回流的能耗大,回流量大要求反應池容積也大。關(guān)于去除硝化菌的說(shuō)法不妥,但明白你的意思。
12、(1)最近車(chē)間試車(chē),造成進(jìn)水很不正常。昨天COD有6000,而設計只有600。應該采取那些措施,使出水盡快恢復正常?
(2)最近空壓機房的風(fēng)壓有8公斤,而又沒(méi)裝減壓閥,他們解釋曝氣管的流量閥一樣可控制壓力。請問(wèn)一下,是不是風(fēng)壓過(guò)高造成的曝氣不均?
答:進(jìn)水COD大于設計值的十倍是無(wú)法達標的,應增加供氧量,減少排泥量或不排泥,目的就是控制好污泥負荷和供氧量。但要注意:減少排泥量或不排泥是暫時(shí)的,當經(jīng)過(guò)一個(gè)反應時(shí)斷后(至少半天)就應該加大排泥量。
上述措施的目的是先讓污泥與高濃度污水混合、吸附,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間后,部分有機物降解,但仍有大部分有機物吸附在污泥上,讓其隨污泥而排出系統,這樣可使系統盡快恢復正常,因為這樣高濃度的廢水一般不會(huì )特續很長(cháng)時(shí)間的。風(fēng)壓達8公斤是肯定不行的。
13、活性污泥法處理魚(yú)類(lèi)加工廢水,生化部分分三個(gè)格池串聯(lián)進(jìn)行,現在第二、第三生化池出現了大量的泡沫,而第一生化池中沒(méi)有泡沫;起初以為是洗滌劑泡沫,但是最近在洗滌劑高峰時(shí),將水外排,已經(jīng)有四五天了,依舊沒(méi)有好轉而且有增多的跡象,這是什么原因,怎么解決?
答:可能是若卡氏菌引起的生物泡沫,在進(jìn)水含油脂、負荷低的后段易繁殖。這類(lèi)泡沫很難用水噴淋消除,只能人工清除或讓部分原水直接超越至后面生化池,可在一定程度上壓抑若卡氏菌繁殖。
14、老裝置改造用來(lái)處理氨氮廢水。采用水解+厭氧+兩級好氧(接觸氧化工藝)。污水回流到水解池,污泥回流到厭氧池(缺氧池),如果加大回流,水解池污泥流失很快(水解池由黑變清),并且后面的厭氧池溶解氧可達0.7。
為此嘗試沉淀池底部回流(通過(guò)放空管回流),由于回流量限制,氨氮的去除率不理想。請問(wèn):前置反硝化工藝,通常是回流的是好氧池出水還是沉淀池出水?
答:應該是二級好氧池的出水回流至缺氧區,而不是回流至水解池和厭氧池??赡苁悄銢](méi)完全介紹清楚,總感覺(jué)這工藝有問(wèn)題,水解池就是酸化池,主要是通過(guò)水解酸化提高廢水的可生化性,應該先了解一下硝化效果是否好,再考慮反硝化問(wèn)題,還有你說(shuō)的沉淀池是否是最后的沉淀池(沉淀好氧池脫落的生物膜用)?厭氧池后是否有沉淀池?我感覺(jué)除了設計問(wèn)題,還有運行管理問(wèn)題。
15、現在用SBR工藝處理醫院污水,目前已經(jīng)投放生活污水和回流污泥(經(jīng)過(guò)帶式污泥機出來(lái)的污泥1000斤),在鼓風(fēng)的時(shí)候就在十分鐘左右出現大量的白泡沫,水量大概有120立方,是不是進(jìn)水量大和濃度高呢?下步工作需要什么準備?微生物怎樣培養得更好?如何去控制鼓風(fēng)時(shí)間?出現這樣的問(wèn)題如何去解決?
答:如用脫水污泥作污泥培養接種用,投加量至少要有效池容的3%,還有營(yíng)養方面的要求,接種污泥投加量太少了,至于出現泡沫很正常的,污泥形成后會(huì )大大減少或消失的。后面的問(wèn)題是具體的運行控制問(wèn)題,這里不展開(kāi)介紹了。
16、我們廠(chǎng)采用厭氧-水解-一級好氧接觸氧化-二級好氧接觸氧化工藝。進(jìn)水COD在1000mg/L以下;進(jìn)水氨氮50mg/L;BOD5/COD在0.35以上。出水氨氮無(wú)法達標,如何解決?
答:你們的工藝應改變,這樣是無(wú)法達標的,進(jìn)水氨氮50mg/L(總氮還要高),BOD5/COD在0.35以上就不必水解酸化,COD在1000mg/L以下也不必用厭氧,可將厭氧池和水解池都改成好氧池(接觸氧化),反硝化池不必另設,只要將目前的第一級好氧接觸氧化池的溶解氧控制在0.5以下就可(是假設水解池和厭氧池都改成好氧池的情況下),因為還不了解各方面的具體情況,只是初步的想法。
17、為什么你說(shuō)“BOD5/COD在0.35以上就不必水解酸化”?
答:因為這樣的B/C比的污水可生化性還可以,污水中不可生化物質(zhì)在此比值下不算很高,大部分可以被活性污泥吸附而通過(guò)剩余污泥排放而去除并使出水達標。還要說(shuō)明的是所謂不可生化的有機物,其中一部分還是可以降解的,只是生化過(guò)程需較長(cháng)。我說(shuō)不必酸化并不是酸化效果不好,而是從投資、占地等經(jīng)濟角度考慮。
18、CAST工藝處理城市污水,BOD在80左右,MLSS在4000mg/L左右,目前DO在反應時(shí)控制在1.0~3.0,有時(shí)DO會(huì )超過(guò)3.0?,F在污泥灰份較高,在恢復時(shí)應具體注意那些方面,大致控制參數是多少?以上的參數有什么不妥?
答:根據所介紹的情況,可能是污泥負荷過(guò)低引起污泥老化,應該增加排泥量,減少至選擇池的回流量,減少曝氣時(shí)間。
19、廢水硫化物高若用濕式氧化法,要是生成硫酸怎么辦?這樣對管壁有腐蝕作用,可能造成管壁塌陷,是否讓硫化物沉淀較好?
答:不存在你說(shuō)的問(wèn)題。用濕式氧化法硫化物被氧化成硫酸鹽,當然也會(huì )有一部分未完全氧化的硫代硫酸鹽。
20、所加的干污泥量與什么有直接的關(guān)系,初次培養應該加多少?
答:接種培養法要多少泥只能是大概的范圍,關(guān)鍵還是要經(jīng)驗,否則接種的泥最多也沒(méi)用。
我曾在這里看到一個(gè)貼子,這個(gè)單位直接將附近同類(lèi)廠(chǎng)的化工廢水裝置的活性污泥進(jìn)行移植培養和馴化,移入的污泥量很大,花了很大的污泥運輸費用,可培養馴化近一個(gè)月仍失敗,這就是培養和馴化過(guò)程的控制不當造成的。